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公司高压汽油直喷喷油器新样件通过一汽红旗验收评审
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时间:2021.08.25 阅读人气: 责任编辑:

日前,从一汽红旗传来喜讯,我公司自主研发的GDI3001喷油器新样件,在一汽红旗发动机上完成各项性能试验,并顺利通过一汽红旗验收评审,达到设计要求和验收标准。

我公司是国内首家自主研发缸内直喷汽油喷射系统的企业,也是唯一具备350bar GDI直喷系统自主开发能力的企业。早在2019年底,一汽红旗就与我公司接触并洽谈合作开发事宜,经过几个月的全国范围内调研,最终选定由我公司开发进油压力350bar的GDI喷油器,以满足国六排放要求,并于2020年2月份签订试制协议。

面对国家“卡脖子”项目,公司管理层高度重视、精心策划、加强指导,经过项目组连续几个月的不懈努力,顺利完成对样件详细对标,包括样件的内部结构、流量、喷雾角度、喷雾粒径、油束落点、响应性、材料等,并于2020年9月完成样件试制。此前,一汽红旗推荐我公司将喷油器送去上海交通大学进行相关性能检测,但由于检测费用报价高达2万元/支,出于降成本的考虑,最终决定在公司内部进行检测。项目组经过2个月的仔细验证,于2020年11月18日将A样件喷油器送交一汽红旗进行试验,一次点火成功。

虽然A样件产品性能已基本达标,但在高压下工作的稳定性还有待提高。项目组成员继续探索优化和改进的方案:通过amesim系统仿真,对喷油器喷油量进行计算;通过maxwell电磁计算,匹配电磁力和预压弹簧力;通过CFD流体计算等,从理论上解决喷油器高压下工作的稳定性。2020年12月中旬,项目组在向一汽红旗公司做工作进度汇报时,关于喷油器下一步的分析思路和改进措施,得到了一汽红旗发动机研发部部长韩令海的充分肯定。

2020年12月底,项目组开始进行喷油器第二轮试制。在产品开发部部长邓飞的带领下,项目组经过多次头脑风暴和内部评审,对产品设计、加工和装配过程中出现的问题,进行了多处优化改进,如:为严格控制针阀行程,对铁芯分级,选配针阀升程;为提高喷油器的响应特性和对高速运动下的衔铁缓冲保护,在衔铁和定位套处增加缓冲行程;为提高喷油器工作稳定性和使用寿命,对电磁铁采用整体注塑方式,这也是此技术首次应用在我公司产品上。2021年3月底,项目组顺利完成A+样品的试制,经公司内部检测,喷油器在350bar进油压力下仍能正常工作;样品送至一汽红旗进行外特性试验后,各项性能基本达到要求。2021年4月,一汽红旗内部评审后,要求公司准备B样件备料。

为确保B样件达到设计和验收要求,项目组经过多次评审,对喷嘴体、铁芯、喷嘴组件、弹簧上座等关键零部件进行细节优化,对任何有可能影响喷油器性能的尺寸、公差、材料特性等多次研究、改进,力争精益求精。2021年5月,一汽红旗向我公司下达了生产订单,在工艺部、总装车间、质量控制部、生产制造部等通力合作下,订单于7月份顺利交付。8月15日,从一汽红旗传来好消息,我公司新样件在发动机上顺利完成各项性能试验。8月20日,新样件顺利通过一汽红旗验收评审,完全达到设计要求和验收标准。